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提高20G高压合金管成材率的改进措施作者:山东中铁金属制品有限公 来源: 人气:标签:20G高压合金管提高20G高压合金管成材率的改进措施
近年来,随着20G高压合金管企业的快速发展,窄带钢市场处于饱和状态,20G高压合金管价格下滑,使得窄带钢利润空间愈来愈小。成材率作为影响20G高压合金管生产成本的主要指标之一,对降低成本起着不可替代的作用。提高20G高压合金管成材率的改进措施有:
1、降低烧损
实施冷热钢坯交替入炉。利用生产换辊时间提高钢坯温度保证凉坯的加热质量,同时减少热坯的加热时间,降低氧化烧损。对加热炉温度控制制度进行了优化。将145、183、204 系列小规格20G高压合金管的加热温度降低了20 ℃。
2、降低切头
排料时将20G高压合金管原料端部质量差的一端朝向尾部,对204 系列和233 系列进行选择性切头,其他系列均不再切头,以减少对头部的切损。对233、272系列的粗轧孔型优化,保证料型尺寸,降低了切损。在热剪处增加在线摄像装备,对粗轧末道料头部情况进行在线监测,控制剪切。
3、降低切尾
通过对平板运输机护板改造,减少20G高压合金管尾部进入平板机造成的打扭现象,降低尾部切损。同时严肃带钢测量、取样制度,减少取样时造成的尾部切损。
4、降低小卷带
提高换辊后的调整技能,取消原换辊后试轧小样的规定,杜绝小卷带的产生。
5、降低甩钢
1)精轧F1、F2 轴承座改造
将精轧F1、F2 机架轧辊辊颈加粗,轴承由60 轴承改为68 轴承,轴承座内孔由420 mm 增加到450 mm,改进后可以减少因冲击力过大造成的断辊现象,减少了制过程中的甩钢。
2)中精轧增加弹性阻尼体平衡装置
在中精轧增加弹性阻尼体平衡装置后,使轧机运行稳定,减少因窜辊造成的堆钢事故,有效降低轧制过程中的甩钢。
3)中精轧级联调改造
通过级联调改造,实现了20G高压合金管低速通过夹送辊,再进行高速轧制,有效减少飞钢事故,降低了轧制过程中的甩钢。
6、 降低废材
在中轧立辊和精轧1#立辊后各增加了1 套高压水除鳞装置,减少因氧化铁皮压入带钢产生的废材。采用堆垛缓冷的生产组织模式,解决20G高压合金管成品温降过快的问题,保证了薄带的力学性能。
更多20G高压合金管知识:http://www.mqwffg.com/
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